[導(dǎo)讀] 為消除影響質(zhì)量流量計系統(tǒng)穩(wěn)定性運行的各種因素,建立了計量檢定系統(tǒng),以保證質(zhì)量流量計的穩(wěn)定運行。該系統(tǒng)的應(yīng)用提高了周期檢定合格率和計量準(zhǔn)確率。就質(zhì)量流量計的運行與維護提出了建議。
蘭成渝成品油管道從蘭州首站至重慶末站共設(shè)有15座輸油站,配置了40臺質(zhì)量流量計,兩套移動式小型體積管和兩套水標(biāo)定系統(tǒng)。成都和重慶分別設(shè)兩套常規(guī)體積管,兩套水標(biāo)定系統(tǒng)和兩個油品化驗室,配套計量儀表170余臺次。自2002年9月29日投產(chǎn)運行以來,輸量由2003年的300´104t上升至2007年的560´104t。
蘭成渝成品油管道采用質(zhì)量流量計計量方式,體積管配振動管密度計檢定質(zhì)量流量計。2002年10月~2006年間部分質(zhì)量流量計運行不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)零點漂移、超差等問題,移動式小型體積管檢定質(zhì)量流量計的重復(fù)性較差,質(zhì)量流量計年檢定合格率偏低(每年仲裁檢定質(zhì)量流量計20多臺次,檢定合格率僅為60%~80%)。為此,開展質(zhì)量流量計穩(wěn)定性研究,并建立常規(guī)體積管計量檢定系統(tǒng),以提高檢定質(zhì)量流量計的重復(fù)性。
一、計量檢定系統(tǒng)的建立和優(yōu)化
1、成都和重慶的計量檢定系統(tǒng)
2004~2006年,在成都和重慶分別建立了常規(guī)體積管配振動管密度計檢定質(zhì)量流量計和水標(biāo)定系統(tǒng),采用自動控制和調(diào)節(jié)流量,自動采集在線密度,計算出具檢定報告,操作方便簡單、安全可靠。尤其是體積管的水標(biāo)定系統(tǒng),采用先進的電磁閥控制,提高了水標(biāo)定體積管的重復(fù)性和標(biāo)定效率,重復(fù)性小于0.016%,測量不確定度低于0.030%。
檢定系統(tǒng)運行正常,結(jié)果準(zhǔn)確,操作簡單,安全可靠,檢定質(zhì)量流量計的重復(fù)性優(yōu)于移動式小型體積管的重復(fù)性。
水標(biāo)定體積管和檢定質(zhì)量流量計均取得了國家計量檢定證書,并于2006年9月通過了中國石油管道公司的驗收,該系統(tǒng)在國內(nèi)處于先進水平。
2、調(diào)整質(zhì)量流量計的應(yīng)力
根據(jù)質(zhì)量流量計的結(jié)構(gòu)和特點,質(zhì)量流量計如果安裝不當(dāng)會產(chǎn)生應(yīng)力,使用環(huán)境、氣候的變化也會使應(yīng)力有相應(yīng)的改變,造成零點漂移,運行不穩(wěn)定。因此,研究制定了調(diào)整應(yīng)力技術(shù)方案,對各站質(zhì)量流量計的應(yīng)力進行調(diào)整。為減少零點漂移,又適當(dāng)?shù)卣{(diào)整了部分質(zhì)量流量計小信號量的切除量,增強了質(zhì)量流量計適應(yīng)環(huán)境和氣候變化的能力,提高了質(zhì)量流量計運行的穩(wěn)定性,調(diào)整應(yīng)力后,質(zhì)量流量計的檢定精度和重復(fù)性均得到了改善,效果明顯。
3、提高質(zhì)量流量計的信號傳輸能力
在檢定質(zhì)量流量計時,經(jīng)常出現(xiàn)脈沖丟失現(xiàn)象。脈沖丟失是造成檢定不能正常進行和計量不準(zhǔn)的重要原因之一。經(jīng)過研究,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計在信號傳輸中因某種原因,造成脈沖幅值衰減而出現(xiàn)丟失。只有提升質(zhì)量流量計輸出脈沖的幅值,才能進行質(zhì)量流量計的檢定和正常計量。
在質(zhì)量流量計變送器輸出端采取技術(shù)措施,提升輸出脈沖的幅值,解決了全線40臺質(zhì)量流量計的檢定和正常計量問題。
4、壓力補償
當(dāng)質(zhì)量流量計投入運行后,發(fā)現(xiàn)流量壓力的變化對流量計的誤差有影響,尤其是對于CMF400以上的流量計,在運行壓力較高、變化頻繁時會產(chǎn)生較大的誤差。分析了影響流體壓力變化的因素,將分輸壓力控制在檢定時的壓力范圍內(nèi),保持相對穩(wěn)定,給每臺流量計加壓力補償,保證了計量的準(zhǔn)確度。
5、更換調(diào)節(jié)閥芯
2005年5月~8月,對廣元站流量計量進行了多次檢定,重復(fù)性和線性度均不合格。為此采取了調(diào)整流量計前后安裝管道以消除應(yīng)力,更換傳感器,改變阻尼系數(shù),調(diào)整小信號切除量等方法,但效果仍然不明顯。后來發(fā)現(xiàn),由于流量調(diào)節(jié)閥閥芯的迷宮流道長時間被流體沖刷,磨損嚴(yán)重,造成流量波動量達到40%,流量不穩(wěn),無法檢定和運行,圖1為更換調(diào)節(jié)閥芯前的流量計量系統(tǒng)運行曲線。分輸流路需要從高壓減壓到工作壓力,這由減壓調(diào)節(jié)閥來完成,一旦減壓調(diào)節(jié)閥閥芯磨損,油品流經(jīng)調(diào)節(jié)閥后就會產(chǎn)生氣蝕、鼓泡等現(xiàn)象,并導(dǎo)致油品在流動過程中變成帶有一定頻率、較大振幅的干擾流,即使在流經(jīng)消氣過濾器后,這種干擾仍然存在,嚴(yán)重影響了流量計的穩(wěn)定運行和體積管對流量計的在線檢定。
先對流量調(diào)節(jié)閥芯進行暫時處理,控制流量穩(wěn)定,使流量計檢定通過并能較穩(wěn)定運行。更換閥芯后,調(diào)節(jié)閥恢復(fù)正常運行,圖2為更換調(diào)節(jié)閥芯后的流量計量系統(tǒng)運行曲線。
調(diào)整調(diào)節(jié)閥芯后,使用移動式小型體積管檢定流量計,當(dāng)流量控制在150m3/h時,預(yù)運行段的時間大約為1.9s,阻尼系數(shù)設(shè)置為0.4s。在檢定過程中,通過體積管出口調(diào)節(jié)閥來調(diào)整壓力,以縮小調(diào)節(jié)閥的壓差,使流量、壓力相對穩(wěn)定,檢定中將RUN設(shè)置為3個,PASS設(shè)置為5個,檢定的重復(fù)性明顯改善。2005年8月16日不同流量下的檢定流量計數(shù)據(jù)見表1。
2005年至今,已經(jīng)更換了成縣站、廣元站、綿陽站、成都站和隆昌站的調(diào)節(jié)閥芯,使通過流量計的分輸量穩(wěn)定,流量波動量控制在5%以內(nèi)。
6、消除流量計背壓
流量計運行后發(fā)現(xiàn),廣元、德陽、內(nèi)江和隆昌分輸站的流量計運行時經(jīng)常出現(xiàn)顯示錯誤,計量油品丟失,運行不穩(wěn),原因是輸油站地勢高于油庫地勢,流量計背壓過小,達不到最小背壓要求,流量計出口背壓應(yīng)滿足:
Pb=2Δp+1.25Pe
式中 Pb——最小背壓,kPa;
Δp——在最大流速下通過流量計的壓力降,kPa;
Pe——操作溫度下的飽和蒸氣壓,kPa。
為此采取了控制流量計出口背壓的措施,使流量計能夠正常運行和計量。
二、質(zhì)量流量計運行與維護的注意事項
影響質(zhì)量流量計穩(wěn)定運行的主要原因有,應(yīng)力的變化、振動的影響、零點漂移、流量波動、流量計背壓、壓力補償、輸出脈沖的穩(wěn)定等,在使用中應(yīng)注意觀察和改正。
使用質(zhì)量流量計要避免振動影響,流量波動會使流量計運行不穩(wěn)定,應(yīng)保證正常流量波動不大于5%,最大不超過10%。當(dāng)調(diào)節(jié)閥前后出現(xiàn)高壓差時,以損壞的閥芯進行流量控制會使閥后流量出現(xiàn)很大波動,并伴隨有噪音、沖刷、喘流及氣蝕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響體積管對流量計量系統(tǒng)的在線檢定工作。損壞的流量調(diào)節(jié)閥不再具有正常的調(diào)節(jié)特性,即便對磨損的閥芯進行修理,流量調(diào)節(jié)閥也很難恢復(fù)到原有的特性。因此,分輸減壓站應(yīng)控制流量調(diào)節(jié)閥的壓差,避免處在過大的狀態(tài),可考慮采取逐級減壓的措施,避免損壞調(diào)節(jié)閥,保證系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
有條件時應(yīng)盡量采用常規(guī)體積管配振動管密度計檢定質(zhì)量流量計,這樣可保證檢定流量計中具有較好的重復(fù)性,達到穩(wěn)定運行和計量準(zhǔn)確的目的。
為了獲得較好的計量精度并保證穩(wěn)定運行,質(zhì)量流量計運行時應(yīng)盡量保證運行壓力波動較小,控制檢定時的壓力。
為提高質(zhì)量流量計的周期檢定合格率,每3~6個月應(yīng)對流量計的零點進行一次檢測,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整和改進。
質(zhì)量流量計首次應(yīng)用于我國成品油輸油管道,推動了成品油計量技術(shù)的發(fā)展,為今后使用質(zhì)量流量計提供了可借鑒的經(jīng)驗